由于烘干機在設計之初用的是比較常見的燃燒室對其進行加熱,但是燃燒室一直采用人工操作,工人勞動強度大,燃燒室燃燒不穩定,燃料不完全燃燒損失大,爐溫經常波動,清渣、撥火時尤甚,因此導致烘干機產量低、質量不穩定,單位煤耗也高。為了改變這種現狀,對該設備的燃燒室、筒體、排風機和收塵裝置進行了一系列的改造。
首先對燃燒室進行改造,原來的燃燒室爐膛長2.4米、寬1.5米、高1.9米。另混合室容積為6.3米3。安裝了磨煤噴煤機后,在爐門旁側上方開一孔,安裝拔梢噴嘴,噴嘴粉試燒成功后,爐溫大增。但出現新問題,即烘干機前端過熱,筒體甚至被燒紅,烘干機與燃燒室結合處朝外跑煙塵。后停機在混合室內加砌一道留有φ1.2米噴火孔的隔墻,情況才有所好轉。跑出。另外,原有鑄鐵爐門尺寸較小,遇有焦結性強的煤,燃燒后在爐內結焦成大塊:清理較為困難。故這次改造:①將燃燒室擴大成為前后兩室,并適當增大混合室容積。前室保留現有爐排和鼓風機,供點火或人工操作用,后室擴大,讓煤粉在其間與熱空氣混合并充分燃燒,后然燒室與混合室之間的隔墻上留有中φ1.0米的噴火孔。為防止姻氣從擋火圈中跑出,噴火孔中心比烘干機中心低0.25米。另外在護側加開兩個清渣門,安裝內襯時火磚的拉打,以便清造。改后燃燒室長3.44米,前室寬1.5米、后室寬2米,前室高1.9米、后室高2。9米。
其次對烘干機筒休的改造:由于該烘干機的筒體使用時間較長,有些部位已經不能再用,故除重新制作簡體外,還作了下列改造;①改進進料螺
旋,加大螺距,防止混粘土堵塞。②機內揚料板除冷端第一圈采用180°直板外,其余均采用90°,135°和180°三種角度的揚料板混合錯裝,以消除機內料幕空洞,增加熱交換能力。
最后對排風機和收塵裝置的改造;①將原來的風機增大二個型號,風量也隨之增大;②保留二級水收塵,取消室外旋風收塵器,在室內并聯安裝三臺回流式旋風收塵器,縮短了管道距離。③在濕粘土下料管末端安裝舌形擋板擋風,防止煙塵和水蒸氣倒出管外。
以上三個方面就是對φ1.5×15m烘干機進行的全面改造,改造后的烘干機產量比原來增加4噸/時,提高114%,燃煤的消耗從原來的53千克/噸粘土下降為35千克/噸粘土。很好的達到了低能耗高產量的效果。