某選礦廠處理高疏鐵礦,含硫量超過3%,含硫礦物以磁黃鐵礦、黃鐵礦為主.采用酸洗活化、先浮選后磁選的生產工藝,磨礦合格產品經過硫酸酸洗活化后,再進行浮選-磁選選劇工藝,過濾采用鐵礦選礦專用過濾設備--陶瓷過濾機,生產最終產品為鐵精礦、硫粗精礦,其中鐵精礦含硫量控制在0.5%以下,含水量控制在9%以下硫粗精礦粒度達到95%以上。
該選礦廠設計處理能力為110萬t/a,鐵精礦粉生產能力為80萬c/a,過濾設備采用7臺80m2陶瓷過濾機,主體零部件選用304不銹鋼材質,濾液排放系統使用的是傳統的單臺配套的濾液泵、濾液罐、真空泵系統,濾液泵安裝在水平平臺,攄液罐安裝在4.5m平臺,濾液泵選用普通材質AIH80-50-200B型。在試運行過程中,陶瓷過濾機運行故障頻繁發生,主要有以下問題。
(1)濾液泵故障頻繁,新泵使用時間不足10d后期濾液不能全部排放,頻繁出現濾液罐水位高位報警,致使過濾機停機。
(2)濾液排放不暢,真空泵頻繁出現抽水現象造成真空泵頻繁過載停機或電動機燒損。
(3)濾液泵抽水不足,過濾機反沖洗不能正常進行,影響濾板清洗效果,導致過濾機利用系數較低、處理能力不足。
(4)過濾機各部水管、真空管腐蝕現象嚴重;過濾機真空度較低,現場跑冒滴漏長期存在。
通過對循環水質化驗,結果發現:礦石加工過程中,礦漿溶解,水中破壞性極強的活性氯根離子嚴重超標。
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